前言
起重機是人們對行車、吊車和天車的一種籠統(tǒng)叫法,按其功能來說一般分為三類:一、輕小型起重設備,二、橋式起重機,三、臂架式起重機。本文所說的為雙梁橋式起重機,我們姑且稱之為行車。隨著自動化程度的不斷提高,PLC在行車中的應用越來越多。而冶金領域需要高精度定位的行車,可以實現(xiàn)手動/半自動操作,其定位誤差要求在10mm之內。
1. 系統(tǒng)組成
該行車由辰控智能300系列PLC、ABB變頻器、倍加福WCS系列編碼定位系統(tǒng)等組成。
辰控智能PLC作為整個控制的核心,通過編碼器作為其觸覺感官,用PROFIBUS通信作為各部件聯(lián)系的中樞神經,驅動ABB變頻器和控制電氣元件控制行車大車、小車、吊架等各部分進行工作。
1.1硬件組成
PLC部分選用CPU317-2DP、信號處理模塊CP343-1和辰控智能【CKSKY】321-1BL00、322-1BH01、323-1BL00、331-1KF02、331-7KF01、;驅動選用ABB變頻器;定位系統(tǒng)分大車小車定位和主卷揚定位二部分,分別使用P+F編碼器和HENGSTLER編碼器;控制分為觸摸屏MP370和控制臺手柄二部分。PLC使用Internet網絡和觸摸屏通信,通過PROFISBUS-DP連接變頻器、編碼器。由于部分元件距離原因中間使用中繼器來延長通信距離。Internet網絡選用一個五口的HUB,可以連接PC和PLC,也為行車和別的設備通信做了鋪墊。
1.2軟件組態(tài)
PLC設計使用STEP 7,控制屏設計使用WINCC FLEXIBLE 2005。
1.3程序設計原理
行車大車定位所用編碼帶固定在廠房一側,小車定位所用編碼帶固定在行車雙梁之間靠近一邊的大梁,此兩者使用P+F讀碼頭WCS2A-LS221從編碼帶上讀取數據,傳送到接口模塊WCS-PG210,經過WCS-PG210的數據處理,通過PROFIBUS-DP傳送到PLC中。行車主卷揚使用HENGSTLER編碼器AC58/1212EK.42DPZ設定和讀取主卷揚的高度,通過其編碼器自身所帶的PROFIBUS-DP接口將數據傳輸給PLC。行車安裝調試時,在控制屏上按照工作區(qū)域內的場景把相關工作槽面對應設計,然后通過人工定位將工作區(qū)域的每個工作槽面都定位好,通過操作屏將工作槽的位置和主卷揚的高度輸入到PLC內。在操作人員進行操作時,只需在操作屏上選中要工作的槽面,將操作臺上選擇按鈕從手動選擇到半自動位置,踩動腳踏板控制器即可進行半自動作業(yè)。
前言
起重機是人們對行車、吊車和天車的一種籠統(tǒng)叫法,按其功能來說一般分為三類:一、輕小型起重設備,二、橋式起重機,三、臂架式起重機。本文所說的為雙梁橋式起重機,我們姑且稱之為行車。隨著自動化程度的不斷提高,PLC在行車中的應用越來越多。而冶金領域需要高精度定位的行車,可以實現(xiàn)手動/半自動操作,其定位誤差要求在10mm之內。
1. 系統(tǒng)組成
該行車由辰控智能300系列PLC、ABB變頻器、倍加福WCS系列編碼定位系統(tǒng)等組成。
辰控智能PLC作為整個控制的核心,通過編碼器作為其觸覺感官,用PROFIBUS通信作為各部件聯(lián)系的中樞神經,驅動ABB變頻器和控制電氣元件控制行車大車、小車、吊架等各部分進行工作。
1.1硬件組成
PLC部分選用CPU317-2DP、信號處理模塊CP343-1和辰控智能【CKSKY】321-1BL00、322-1BH01、323-1BL00、331-1KF02、331-7KF01、;驅動選用ABB變頻器;定位系統(tǒng)分大車小車定位和主卷揚定位二部分,分別使用P+F編碼器和HENGSTLER編碼器;控制分為觸摸屏MP370和控制臺手柄二部分。PLC使用Internet網絡和觸摸屏通信,通過PROFISBUS-DP連接變頻器、編碼器。由于部分元件距離原因中間使用中繼器來延長通信距離。Internet網絡選用一個五口的HUB,可以連接PC和PLC,也為行車和別的設備通信做了鋪墊。整個網絡組成如下圖:
1.2軟件組態(tài)
PLC設計使用STEP 7,控制屏設計使用WINCC FLEXIBLE 2005。
1.3程序設計原理
行車大車定位所用編碼帶固定在廠房一側,小車定位所用編碼帶固定在行車雙梁之間靠近一邊的大梁,此兩者使用P+F讀碼頭WCS2A-LS221從編碼帶上讀取數據,傳送到接口模塊WCS-PG210,經過WCS-PG210的數據處理,通過PROFIBUS-DP傳送到PLC中。行車主卷揚使用HENGSTLER編碼器AC58/1212EK.42DPZ設定和讀取主卷揚的高度,通過其編碼器自身所帶的PROFIBUS-DP接口將數據傳輸給PLC。行車安裝調試時,在控制屏上按照工作區(qū)域內的場景把相關工作槽面對應設計,然后通過人工定位將工作區(qū)域的每個工作槽面都定位好,通過操作屏將工作槽的位置和主卷揚的高度輸入到PLC內。在操作人員進行操作時,只需在操作屏上選中要工作的槽面,將操作臺上選擇按鈕從手動選擇到半自動位置,踩動腳踏板控制器即可進行半自動作業(yè)。